home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ ftp.pasteur.org/FAQ/ / ftp-pasteur-org-FAQ.zip / FAQ / autos / chrysler-faq / general / part3 < prev    next >
Encoding:
Internet Message Format  |  2004-05-05  |  28.8 KB

  1. Path: senator-bedfellow.mit.edu!dreaderd!not-for-mail
  2. Message-ID: <autos/chrysler-faq/general/part3_1083675484@rtfm.mit.edu>
  3. Supersedes: <autos/chrysler-faq/general/part3_1082292761@rtfm.mit.edu>
  4. Expires: 2 Jun 2004 12:58:04 GMT
  5. References: <autos/chrysler-faq/general/part1_1083675484@rtfm.mit.edu>
  6. X-Last-Updated: 2004/04/13
  7. Followup-To: poster
  8. From: faq@allpar.com (Dr. David Zatz)
  9. Newsgroups: rec.autos.makers.chrysler,rec.answers,news.answers
  10. Subject: rec.autos.makers.chrysler FAQ, Part 3/6
  11. Organization: http://www.allpar.com/
  12. Summary: Repairs and Troubleshooting
  13. Approved: news-answers-request@MIT.EDU
  14. Originator: faqserv@penguin-lust.MIT.EDU
  15. Date: 04 May 2004 12:58:56 GMT
  16. Lines: 627
  17. NNTP-Posting-Host: penguin-lust.mit.edu
  18. X-Trace: 1083675536 senator-bedfellow.mit.edu 580 18.181.0.29
  19. Xref: senator-bedfellow.mit.edu rec.autos.makers.chrysler:239527 rec.answers:86894 news.answers:270841
  20.  
  21. Archive-name: autos/chrysler-faq/general/part3
  22. Posting-Frequency: 15 days
  23. Last-modified: 2004/4/13
  24. Version: 4.5
  25.  
  26. Modifications and detailed fixes are at the web site -
  27. http://www.allpar.com/
  28.  
  29.   IMPORTANT. Do not attempt to respond to faq@allpar.com.
  30.   Due to spam this address DOES NOT GO ANYWHERE.
  31.   Instead, reply to faq2 at that allpar /dot/ com address.
  32.   Thank you.
  33.   - - - - - - - - - - - -
  34. See the very last part of this section for reading ESA computer codes
  35. without a scan tool! Useful for those without the key-turn-watch-light
  36. feature (e.g. 1985 Caravans) -- and those with it!
  37.  
  38. Note that engine codes have been updated since this list was created. See
  39. http://www.allpar.com/fix/codes.html for an updated list.
  40.  
  41. Contents:
  42.           1. Engine Codes
  43.           2. [Outdated and removed]
  44.           3. Classic Car Troubleshooting
  45.           4. Reading codes without a scan tool
  46.               (computer controlled, carbureted engines)
  47.           5. Crankcase inlet air filter, 2.2/2.5 engines.
  48.  
  49. DISCLAIMER:
  50.   While effort has been taken to insure the accuracy of the   information
  51. contained in this FAQ list compilation, the author and   contributors
  52. assume no responsibility for errors or omissions, or for   damages
  53. resulting from the use of the information.   The information may be
  54. reproduced IF    credit is given to the writers and the maintainer; and
  55. that it is not   published without the prior written   permission of the
  56. maintainer; that the maintainer receives, without   needing to ask, a free
  57. copy of the final material; and that no changes   are made without the
  58. express permission of the maintainer (David Zatz who is at
  59. http://www.allpar.com/).
  60.   - - - - - - - - - - - -
  61.   The latest copy may be obtained from http://www.allpar.com/faq.html
  62.   - - - - - - - - - - - -
  63.  
  64. FAQ for rec.autos.makers.Chrysler  -  Part III
  65.  
  66. ********************************************************
  67. COMPUTER CODES
  68.  
  69. THESE ONLY WORK IF YOU HAVE FUEL INJECTION. Otherwise, see the web site or
  70. the "troubleshooting electronic feedback carburetors" section.
  71.  
  72. Start with the ignition off. Within five seconds, switch the key on, off,
  73. on, off, on. (On is *not* start!)
  74.  
  75. The "check engine" light will flash. Count the flashes Each code is a two
  76. digit code, so a (for example) 23 would be FLASH FLASH <pause> FLASH FLASH
  77. FLASH <loong pause>
  78.  
  79. It will never flash more than 9 times, watch for pauses!
  80. 55 is end of codes, 33 is normal if you don't have air conditioning.
  81.  
  82. When the computer indicates major failure, it will activate Limp In mode,
  83. which guesses about data to compensate for sensor failure.
  84.  
  85. *** NOTE - NEWER VEHICLES ***
  86.  
  87. See http://www.ptcruizer.com/computer-codes.html for a new, revised list of
  88. computer codes and instructions on how to get them. These codes appear to
  89. have been phased in starting in around 1998.
  90.  
  91. ***
  92.  
  93. Please note that some codes are NOT included below, this is not a complete
  94. listing. (From Herb with additions by Charles Hobbs. Basis: Mopar Mailing
  95. List info.)
  96.  
  97. * Activates Power Limited/Check Engine light.
  98.  
  99. 11  No ignition reference signal detected during cranking (bad Hall
  100.       effect)
  101.     OR timing belt skipped one or more teeth;
  102.     OR loss of either camshaft or crankshaft position sensor
  103. 12  Battery or computer recently disconnected
  104.     - Fraser Shortt said code 12 appeared with some other codes
  105.       in 1989 and possibly later computers as well.
  106. 13* MAP sensor or vacuum line may not be working
  107. 14* MAP sensor voltage below .16V or over 4.96V
  108.  
  109. NOTE - on early Neons, a computer error may light the Check Engine light and
  110. show one or more of these codes. If this happens, bring it in so the dealer
  111. can
  112. reprogram the computer (about ten minutes).
  113.  
  114. 15  No speed/distance sensor signal
  115. 16* Loss of battery voltage detected with engine running
  116. 17 (1985 turbo only): knock sensor circuit
  117. 17  Engine stays cool too long (bad thermostat or coolant sensor?)
  118.  
  119. 21  Oxygen sensor signal doesn't change (stays at 4.3-4.5V)
  120.      Probably bad oxygen sensor
  121. 22* Coolant sensor signal out of range
  122.      - May have been disconnected to set timing
  123. 23*  Incoming air temperature sensor may be bad
  124. 24* Throttle position sensor over 4.96V (SEE NOTE #3)
  125. 25  Automatic Idle Speed (AIS) motor driver circuit shorted
  126.     or target idle not reached, vacuum leak found
  127. 26  Peak injector circuit voltage has not been reached
  128.      (need to check computer signals, voltage reg, injectors)
  129.      (SEE NOTE #4 BELOW)
  130. 27  Injector circuit isn't switching when it's told to (TBI)
  131.      OR (MPI) injector circuit #1 not switching right
  132.      OR  (turbo) injector circuit #2 not switching right
  133.      OR (all 1990-) injector output driver not responding
  134.      - check computer, connections
  135.  
  136. 31  Bad evaporator purge solenoid circuit or driver
  137. 32 (1984 only) power loss/limited lamp or circuit
  138. 32  EGR gases not working (1988) - check vacuum, valve
  139. 32 (1990-92, all but Turbo) computer didn't see change in
  140.      air/'fuel ratio when EGR activated
  141.      - check valve, vacuum lines, and EGR electrical
  142. 33  Air conditioning clutch relay circuit open or shorted
  143.      (may be in the wide-open-throttle cutoff circuit)
  144. 34  (1984-86) EGR solenoid circuit shorted or open
  145. 34 (1987-1991) speed control shorted or open
  146. 35  Cooling fan relay circuit open or shorted
  147. 35 (trucks) idle switch motor fault - check connections
  148. 36  (turbo) Wastegate control circuit open or shorted
  149. 36 (3.9/5.2 RWD) solenoid coil circuit (air switching)
  150. 36 (Turbo IV) #3 Vent Solenoid open/short
  151. 37  Shift indicator light failure, 5-speed
  152.                 OR
  153.     part throttle lock/unlock solenoid driver circuit (87-89)
  154.                 OR
  155.      solenoid coil circuit (85-89 Turbo I-IV)
  156.                 OR
  157.     Trans temparature sensor voltage low (1995 and on; see NOTE 2)
  158.  
  159. 41* Alternator field control circuit open or shorted
  160. 42  Automatic shutdown relay circuit open or shorted
  161. 42 Fuel pump relay control circuit
  162. 42 Fuel level unit - no change over miles
  163.                 OR
  164. 42  Z1 voltage missing when autoshutdown circuit energized (SEE NOTE #6)
  165. 43  Peak primary coil current not achieved with max dwell time
  166.                 OR
  167. 43 Cylinder misfire
  168.                  OR
  169. 43  Problem in power module to logic module interface
  170. 44  No FJ2 voltage present at logic board
  171.                 OR
  172. 44  Logic module self-diagnostics indicate problem
  173.                 OR
  174. 44  Battery temperature out of range (see Note #1!)
  175. 45  Turbo boost limit exceeded (engine was shut down by logic module)
  176. 46* Battery voltage too high during charging or charging system
  177.     voltage too low
  178. 47  Battery voltage too low and alternator output too low
  179.  
  180. 51  Oxygen sensor stuck at lean position (lean condition)
  181.                 OR
  182. 51  Internal logic module fault ('84 turbo only)
  183. 52  Oxygen sensor stuck at rich position  (SEE NOTE #5!)
  184.                 OR
  185. 52  Internal logic module fault ('84 turbo only)
  186. 53  Logic module internal problem
  187. 54  No sync pickup signal during engine rotation (turbo only)
  188.                 OR
  189. 54  Internal logic module fault ('84 turbo only)
  190. 55  End of codes
  191.  
  192. 61  "Baro" sensor open or shorted
  193. 62  EMR mileage cannot be stored in EEPROM
  194. 62 PCM failure SRI mile not stored
  195. 63  Controller cannot write to EEPROM
  196. 64 Catalytic converter efficiency failure
  197. 65 Power steering switch failure
  198.  
  199. 88  Start of test (not given on most computers)
  200.  
  201.  
  202. NOTE #1.
  203.  
  204. The power module has an air-cooled resistor which senses incoming air
  205. temperature.  The logic modules uses this information to control the field
  206. current in the alternator.  This code applies ONLY to alternators whose
  207. voltage is computer regulated.  If you lose the feed to keep RAM
  208. information stored
  209. when the engine's off, you also lose battery voltage sensing.  -- Bohdan Bodnar
  210.  
  211. NOTE #2
  212.  
  213. From the 1995 TRUCK manuals: the trailer towing package includes a
  214. transmission coolant temp sensor while the standard package doesn't.
  215. This may cause the low (no) voltage indication.   -- J.E. Winburn
  216.  
  217. NOTE #3
  218.  
  219. Matt Rowe comments:  The throttle
  220. postion circuit tells the computer how far the accelerator is depressed.
  221. The Throttle Position Sensor (TPS) is on the throttle body on
  222. the opposite side of the throttle cable.  The connector should
  223. have a round rubber cover over the connections.  Clear the fault
  224. codes, start the car and try jiggling the wires/connectors to try
  225. to trip a fault code.  Loss of this signal could cause other problems.
  226.  
  227. NOTE #4
  228.  
  229. During  cranking, the computer will test the current through the
  230. injector to see whether there's too much resistance in the injector's
  231. path.  If there is, code 26 is set.
  232.        The problem may be cured with tuner cleaner on the connectors.
  233.        For TBI engines, the injector's cold resistance should be between
  234. 0.9 and 1.2 ohms (specs vary with year).  This is a peak-and-hold
  235. injector.  With the engine idling the
  236. peak period should be about 1.2 milliseconds whereas the hold period
  237. will vary.  If it's lower than this at idle, then the injector's shorted or
  238. there's a defect in the injector driver circuit. (Bohdan Bodnar)
  239.  
  240. NOTE #5
  241.  
  242. Wade Goldman wrote: In my case, the breather tube leading into the
  243. catalytic converter had rusted and become detached.  This some how would
  244. cause the sensor to read an over rich condition and run crummy. I did not
  245. trust the reliability of the weld over a  corroded surface and opted for
  246. the more expensive route of replacing the converter, breather tube and all.
  247.  
  248. NOTE #6
  249.  
  250. The Z1 voltage is the voltage of the circuits fed by the autoshutdown
  251. relay.  This typically includes fuel pump and switched-battery feed to the
  252. ignition coil(s). In my Le Baron, the Z1 circuit leaves the power module
  253. and splits into two paths:  the fuel pump and the positive side of the
  254. ignition coil.  Internal to the power module is the auto shutdown relay (in
  255. my case, it's a sealed box about 1" by 1").  The output voltage is
  256. monitored to determine whether the relay responds correctly.  I suspect
  257. that the ASD relay (and, therefore, the Z1 circuit) also feeds the fuel
  258. injector(s) driver(s) and current sensing circuit, but can't prove this.
  259.  
  260. I've used the Z1 voltage to test for good power connections to the power
  261. module. I connected my OTC 500 multimeter from the battery's positive post
  262. to the ignition coil's switched battery terminal and measured the voltage
  263. drop using the bar graph to monitor peak voltages.  Voltage spikes of
  264. around 200 mV to 300 mV are ok -- anything more means tv tuner cleaner time
  265. (or replacing the power module).  Another thing to check is the maximum
  266. voltage drop during the priming pulse.  With the old power module, I was
  267. losing about 2 volts across the circuit;  the replacement is losing about
  268. 1/4 volt.  (Thanks, Bohdan Bodnar)
  269.  
  270. **************** CLASSIC CAR TROUBLESHOOTING ****************
  271. (1950s-some 80s)
  272.  
  273. FOR MORE, VISIT http://www.allpar.com/fix/vintage.html
  274.  
  275. Many of these were taken from the A-Bodies site at http://www.valiant.org/
  276.  
  277. C1. Won't start (<Dave>):
  278.  
  279. Check the ballast resistor. It's a little white block attached to the
  280. metal between the engine and the driver, with a single bolt; wires plug
  281. into each side. It's easy to replace and under $5.
  282.  
  283. If the starter makes a rapid clicking noise, your battery may be worn, even if
  284. you can see your headlights.
  285.  
  286. If the engine was wet, dry it, separate the wires, and try again, Use
  287. silicone spray or "wire drier" or, better yet, replace your wires with
  288. really good ones ($25-40 mail order). These will probably improve your gas
  289. mileage and power as well.
  290.  
  291. Dan Stern adds: Whitaker's Multi-Mag comes in the same colors and
  292. insulation materials as original, but uses the spiral-wound
  293. construction that you find in wires such as Accel and Jacobs. Lower
  294. resistance, but no irritating radio noise. They have a lifetime guarantee
  295. and don't cost more than regular carbon-string type wires. The
  296. Slant-6 wire set (32605 for pre-75) has the correct 1-piece moulded
  297. plug boots.  They are also sold under the Borg Warner/BWD KoolWire name.
  298. -----------------------------------------------------------------------
  299. C2. Anything from pollution to loss of power (<Dave>)
  300.  
  301. This may be caused by leaking vacuum hoses or mechanics
  302. disconnecting your vacuum hoses. If you like to breathe, and you want
  303. your car to perform well, replace all of the vacuum hose -- it costs
  304. maybe 10 cents per foot. Just get a few yards and do
  305. it one day (warning: you may need different kinds or sizes. You may need to
  306. take
  307. bits of the old stuff into the shop). Make sure hoses are not kinked.
  308.  
  309. Vacuum leaks caused by leaking hoses that look okay to the naked eye may
  310. result in the following diagnoses by mechanics:
  311. * Need new carburetor
  312. * Need new transmission
  313. * Need new engine
  314. * Need valve job
  315. * Need new mechanic.
  316. -----------------------------------------------------------------------
  317. C3. Stalling (<Dave>)
  318.  
  319. See the above section on vacuum hoses. Turning the cold or warm idle
  320. screw on the carburetor is a quick fix that doesn't solve the real
  321. problem. If the car stalls when cold, lubricate the choke well. If it
  322. stalls when wet, try getting much better ignition wires (lifetime
  323. warranty, good brand, about $30). Also try:
  324. * Put window insulating tape (foam) over the top of the electronic
  325. ignition module
  326. * Spray the little wires with silicone spray or wire drier
  327. * Check for vacuum leaks (see above).
  328. -----------------------------------------------------------------------
  329. C4. Windshield wipers won't work ():
  330.  
  331. Put window insulating tape (foam) over the top of the wiper motor.
  332. -----------------------------------------------------------------------
  333. C5. Water leaks into the car:
  334.  
  335. A problem on many A-bodies (Valiant/Dart group). May be solved by keeping
  336. the cowl (that grille between the hood and windshield) free of leaves and
  337. gunk, and by  straightening out and emptying out the air conditioner
  338. condensation drain. The black tube that carries a/c water may be seen on
  339. the firewall (the metal between the engine and the driver). It is small and
  340. behind other stuff. Sometimes the end of this black tube freezes to itself
  341. and must be opened with a knife or razor.
  342.  
  343. See http://www.allpar.com/a/water.html
  344. -----------------------------------------------------------------------
  345. C6. runs rough cold, seems to improve with heat
  346.  
  347. George Young suggests:
  348. 1) Not enough voltage from old damp coil?  - new coil.
  349. 2) EGR valve plunger binding open?
  350.    - remove and plug manifold vacuum hose to EGR circuit.
  351.  
  352. Dave adds: Better wires, high quality rotor/distributor cap for
  353. best fit. Check the stove, that big metal thing on many engines that feeds
  354. warm air from the engine to the air intake through a usually-rotten or missing
  355. hose. The vacuum-operated flap may also not be functioning for one reason or
  356. another, usually a bad vacuum hose. This is common. Dan Stern notes the flap is
  357. controlled by the Thermostatic Air Cleaner vacuum motor...
  358.  
  359. George Young adds: My old 318 ran rough when cold and
  360. wet, would stall out until warm.  Choke was the problem.  Manifold
  361. carboned up and wouldn't pass heat to choke coil thermostat.  Changed to
  362. manual choke and no more problem and increased gas mileage
  363.  
  364. Dan Stern noted that driveability problems could be caused by a bad choke
  365. heater
  366. control unit, which may short out and shunt full power to the electric choke,
  367. causing it to heat up prematurely.
  368. -----------------------------------------------------------------------
  369. C7. Lean-Burn (computer-controlled carbureted engine) rough idle
  370.  
  371. 1). Are your coolant temperature sensor connection ok?  If not, the
  372. computer will see a cold engine and will run rich.
  373. 2). Are the oxygen sensor connections ok?
  374. 3). Is the heated air inlet operating correctly?
  375. 4). Vacuum leaks?  Check all vacuum hoses with a religious fervor!
  376.     The leak's location many not even be obvious!
  377. 5). Carburetor problems:  float low?  valve seat damage?  I doubt the
  378. latter since it appears that the problem arose quite suddenly. The
  379. following is something I've used on computer-controlled carbureted
  380. engines many times: 1). Connect a high impedance dwell meter to the
  381. mixture control solenoid, set the meter to the 6 cylinders scale, run
  382. the engine around 2000 rpm until hot and see the dwell.  If the a/f
  383. mixture's ok, you'll see the dwell oscillating about 30 degrees.  Low
  384. dwell with oscillations => a/f mixture lean and running closed loop.
  385. High dwell with oscillations => a/f mixture rich and running closed
  386. loop.  Dwell at or below 10 degrees => system stuck lean.  Dwell at or
  387. above 50 degrees => system stuck rich.  The latter two extremes indicate
  388. closed loop operation since open loop operation typical will show a
  389. stable dwell reading between 20 and 30 degrees (usually, closer to 20).
  390. Do not do this test at idle since some engines will be operated in open
  391. loop at idle REGARDLESS of the coolant temperature sensor's output.
  392. Incidently, I've just outlined the procedure for GM's "System
  393. Performance Test" which is used on GM C3 carbureted engines.
  394. -----------------------------------------------------------------------
  395. C8.   Gas gauge acts funny: See #34. (part 4)
  396. -----------------------------------------------------------------------
  397. C9. Stalling or poor idle - wet weather / snow -- see #39 (part 4)
  398. -----------------------------------------------------------------------
  399. C10. Slant Six problems
  400.  
  401. Cold driveability problems tend to stem from poorly
  402. adjusted choke and choke pulloff, bad accelerator pump, and sloppy carb
  403. rebuilds
  404. (Carter BBS one barrel is better than Holley 1920.)
  405. Other big driveability problem source is the fact that the vibration
  406. damper outer ring tends to slip, which makes the timing mark WAY OFF. Which
  407. means timing would never be accurately set.  Also check for timing chain
  408. stretch.
  409.  
  410. Check by putting the engine at #1 TDC - top of compression stroke (both valves
  411. closed) and see where the timing mark is.  There are companies that re-bond
  412. dampers with new silicone material.  I think one is called Damper Dudes,
  413. out of
  414. California. I don't know if this happens on other CC engines.  Basically, if
  415. your damper has an inner hub and an outer ring sandwiching rubber bonding
  416. material, this can happen.
  417.  
  418. -----------------------------------------------------------------------
  419. C11. 318 V8 troubleshooting
  420.  
  421. Bruce Martin wrote:
  422. One very common fault with the otherwise wonderful 318 is that the
  423. exhaust crossover in the intake manifold (which warms the base
  424. of the carb) becomes clogged. This is common so it should be
  425. among the first things you check. (This problem was addressed on the
  426. Magnum engines)
  427.  
  428. CURT PINCK wrote:
  429. It is interesting the wide variety of timing specs given for the 318, all the
  430. way from 2 degrees ATDC to 16 degrees ATDC, depending on the type of engine
  431. and
  432. vehicle...Most books recommend not to try to time by ear, even if you have
  433. experience doing this.
  434.  
  435. Ted Devey adds two more steps:
  436. 1. examine the reluctor teeth in the distributor for possible damage,
  437. nicks etc. which can happen if the gap gets too small. If there is damage
  438. to the
  439. teeth, replace the reluctor.
  440.  
  441. 2. Several years ago I dismantled the Carter 2-barrel carburettor and
  442. reassembled it with the jet assembly upside down. There is no obvious wrong
  443. way.
  444.  
  445. -----------------------------------------------------------------------
  446. C13. Seat belt looseness
  447.  
  448. During the late 70's up through the late 80's all American cars had
  449. something called a window shade mechanism to allow for a small amount of slack
  450. to build-up in the shoulder belt.  This was to prevent people from complaining
  451. that their belts were too tight.  I experienced (ref:June '87 Car and Driver
  452. article by Patrick Bedard) a problem where the seatbelt built up too much
  453. slack.
  454. Sometimes the belts, like a windowshade, would never return at all.  There is
  455. usually a large plastic button on the 'B' pillar that needs to be fooled into
  456. thinking the door is always opened, which by the way disables the window shade
  457. mechanism and is how the belts return 'home' when you get out of the car.
  458. Cut
  459. the plastic button very close to the 'B' pillar, being careful not to cut into
  460. the inner spring
  461. Take a  cotter pin and put it through the loops of the spring, this
  462. prevents the
  463. spring from ever retracting.  Chrylser mini-vans are easier in that they
  464. have a
  465. rotating plastic cam with a striker pin that is engaged by the closing door.
  466. Just cut the striker pin and you eliminate the problem.
  467. -----------------------------------------------------------------------
  468. C14. Low front end
  469.  
  470. Many late 60's and early 70's A-body Chrysler products had a problem
  471. with the rear mount for the torsion bar. Water collects in the channel
  472. and rust occurs. After a decade or so the channel that the mount is
  473. welded into rusts through and the mount twists and that side of the
  474. car falls onto the rebounce (sp?) bumper. If this is what happened you
  475. will need to find a local frame/suspension/alignment shop that has
  476. someone who has welded in new material to replace the rusted stuff and
  477. then realign the ride height when done. (Thanks, Chris Jardine).
  478.  
  479. -----------------------------------------------------------------------
  480. C15. Pinging on V-8s
  481.  
  482. Pete O Dickerson wrote: My 75 Dodge Swinger 318 would ping at part throttle
  483. operation, not at full  throttle (floored!) like you might expect.  Just going
  484. over an overpass or up a hill the engine would ping and clatter, even
  485. though the
  486. ignition timing and carburetor were set correctly.
  487.  
  488. The manifold was made from cast metal.  The molten metal was poured into a
  489. mold
  490. through a little hole and when the manifold was finished, the little hole was
  491. plugged up with a little rubber plug.  Well, after a few years this little
  492. plug
  493. would dry up, shrink, and fall out, leaving a hole in the manifold.  This hole
  494. would cause a lean condition to exist at part throttle operation, by
  495. letting air
  496. leak in.
  497.  
  498. Try removing the carb and shining a flashlight down into the manifold and
  499. seeing
  500. if there is a hole in the bottom of the manifold.  You can either plug it
  501. up or
  502. replace the manifold with a more performance oriented unit.
  503.  
  504. (The maintainer adds: invest in a vacuum gauge, they are cheap!)
  505. -----------------------------------------------------------------------
  506. C16: Fast idle, then stalling.
  507.  
  508. >From Timothy Economou: If you start your car and it runs for a while at fast
  509. idle and then it starts to load up and then stalls.  There is this little
  510. round
  511. thing on the open end of your breather that closes the outside air when
  512. your car
  513. is at fast idle and lets it draw air from the manifold. (Stove control). Check
  514. it.
  515.  
  516. Editor's note: the stove control is frequently bad on vintage vehicles. The
  517. vacuum hose, control, and mechanics of the flap in the air horn should be
  518. checked. See above.
  519. -----------------------------------------------------------------------
  520.  
  521. =========================
  522.  
  523. DIAGNOSING PROBLEMS IN COMPUTER CONTROLLED
  524. CARBURETED ENGINES
  525.  
  526. From: Bohdan L Bodnar
  527.  
  528. This is the procedure I've used to diagnose air/fuel
  529. mixture problems in computer controlled carbureted engines;  the
  530. procedure can also be used to set the idle air/fuel mixture
  531. without exhaust gas analysis.  The procedure is
  532. based on the General Motors System Performance Test.
  533.  
  534. THEORY
  535.  
  536. The a/f mixture is controlled by a MIXTURE CONTROL SOLENOID (MC
  537. solenoid). This is a valve which operates at a fixed frequency
  538. (typically, 10 Hz) and whose duty cycle (valve's ON time divided by
  539. period) is varied.  That is, the valve is pulse width modulated.  When
  540. the valve is turned on, the incoming a/f mixture is fully leaned;  when
  541. off, fully enrichened.  The former is called a "lean command" whereas
  542. the latter is called a "rich command."  By varying the duty cycle of the
  543. MC solenoid, the AVERAGE a/f mixture can be varied.  In GM products,
  544. this valve directly varies the incoming fuel and air flow.  In Chryslers, only
  545. the
  546. incoming fuel flow is directly varied.
  547.  
  548. The valve has a two wires electrical connector.  On wire is connected to
  549. switched battery voltage whereas the other is connected to a power
  550. transistor in the computer and is a source of switched ground.
  551.  
  552. During closed-loop operation the following will occur (assume the oxygen
  553. sensor is sensing a lean condition -- its voltage will be low):
  554.  
  555. 1). The computer gradually decreases the MC solenoid's duty cycle.
  556.  
  557. 2). The exhaust eventually becomes rich enough that the oxygen sensor's
  558. output will swing high (about 1 volt).
  559.  
  560. 3). The computer gradually increases the MC solenoid's duty cycle.
  561.  
  562. 4). The exhaust eventually becomes lean enough that the oxygen sensor's
  563. output will swing low (about 0 volt).
  564.  
  565. The cycle now repeats.  A device for monitoring the solenoid's duty
  566. cycle (such as a dwell meter) will show a constantly varying duty cycle.
  567. The frequency of the oscillations will depend on the how fast the
  568. computer varies the duty cycle and the engine's RPM.  An AVERAGE duty
  569. cycle of 50% corresponds to, on the average, NO average a/f correction.
  570. Stated differently, everything is operating correctly.  An average duty
  571. cycle of LESS THAN 50% corresponds to, on the average, a rich command
  572. (the computer is compensating for a lean condition).  An average duty
  573. cycle GREATER THAN 50% corresponds to, on the average, a lean command.
  574.  
  575. DIAGNOSIS AND SETTING IDLE A/F MIXTURE
  576.  
  577. Monitoring the MC solenoid's average duty requires (for most people) the
  578. use of high impedance dwell meter. A low impedance dwell meter may be
  579. used unless it affects engine operation;  stay away from self-powered
  580. dwell meters.  Following the GM procedure, set the dwell meter to the
  581. six cylinders scale REGARDLESS of the number of cylinders in the engine.
  582. At this setting, 30 degrees will correspond to a 50% duty cycle, 60 to a
  583. 100% duty cycle, and 0 to a 0% duty cycle.  Run the engine until closed
  584. loop operation is present;  this will be indicated by a varying dwell
  585. (see footnote 1 for deviations from this procedure).  Once the engine is
  586. hot, not the average dwell -- the reading should vary equally above 30
  587. degrees and equally below 30 degrees.  The following is a brief trouble
  588. listing:
  589.  
  590. 1). DWELL NOT VARYING:  system is operating in open loop.
  591.  
  592. 2). DWELL STUCK AT 10 DEGREES OR LOWER:  full rich command is present;
  593. the computer is compensating for WHAT APPEARS TO BE a massive fuel flow
  594. reduction (check for dirt in carburetor, air injection system stuck in
  595. upstream position, vacuum leaks, improper a/f mixture setting...).
  596.  
  597. 3). DWELL STUCK AT 50 DEGREES OR UP:  full lean command is present
  598. (check for float stuck low, valve seat damage, oxygen sensor's sense
  599. lead shorted to battery voltage, etc.)
  600.  
  601. 4). DWELL OSCILLATING, AVERAGE READING IS BELOW 30 DEGREES:  average
  602. rich command is present (check for vacuum leaks, dirt in carburetor's
  603. jets, improperly set a/f mixture...)
  604.  
  605. 5). DWELL OSCILLATING, AVERAGE READING IS ABOVE 30 DEGREES:  average
  606. lean command is present.  Check for incorrectly set a/f mixture, float
  607. stuck low, valve seat damage, clogged air filter, etc...).
  608.  
  609. Based on the above descriptions, it should be fairly clear on how to set
  610. the idle a/f mixture:  merely set the mixture so that the average dwell
  611. is 30 degrees.  Now, suppose the system's dwell is not varying, but the
  612. sensors are working properly, the upper radiator hose is hot...
  613.  
  614. Several cars with small engines have the oxygen sensor mounted fairly
  615. far away from the engines.  During idle conditions, the sensor
  616. may cool off to the point that it will not operate.
  617. Turn off all electrical accessories (so
  618. as to provide a minimal load on the engine) and use the idle stop screw
  619. on the carburetor to gradually increase the idle rpm until the sensor
  620. begins oscillating.  Ensuring a negligible load on the engine guarantees
  621. that the carburetor will be operating mostly on its idle circuit.  Now,
  622. set the a/f mixture so that the average dwell is 30 degrees.
  623.  
  624. Note that the a/f mixture setting procedure assumes that NO fuel
  625. delivery problems (vacuum leaks, clogged carburetor, etc.) are present.
  626.  
  627. FOOTNOTES
  628.  
  629. [1]  In some engines the a/f mixture is varied REGARDLESS
  630. of whether the engine is in closed loop operation or not.
  631. Consider setting the a/f mixture or diagnosing
  632. at a slightly increased rpm.
  633.  
  634. **************************************************
  635.  
  636. 5. REPLACING CRANKCASE INLET AIR FILTERS
  637.  
  638. If you remove the air cleaner and look at it from the front, the
  639. breather (crankcase filter) will be in the "box" at the lower right
  640. side.  To get at it, you remove the 8 or so machine screws and the
  641. bottom of this "box" will fall off.  The filter is held in place by a
  642. crudely placed screen.  Lee makes a replacement filter (about
  643. $2).  In my Le Baron, I ended up replacing all the screws with
  644. self-tapping sheet metal screws since the factory had almost every one
  645. overtightened.   --- Bohdan Bodnar
  646.  
  647. David Zatz works at http://www.toolpack.com/
  648.